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安徽天康集團(tuán)趙寬董事長(zhǎng)應(yīng)邀參加滁

2020/3/5 9:15:27??????點(diǎn)擊:
    安徽天康為您細(xì)說雙法蘭液位變送器的故障淺析

       在煉油、石油化工生產(chǎn)、煤化工和煤制油等工業(yè)領(lǐng)域,液位是非常重要的工藝參數(shù)之一,測(cè)量液位的儀表種類繁多,如浮力式液位計(jì)、雷達(dá)液位計(jì)、放射性液位計(jì)、超聲波液位計(jì)、電容式液位計(jì)、音叉液位開關(guān)和差壓式液位計(jì)等。其中雙法蘭差壓液位計(jì)以其精度高、穩(wěn)定性好、測(cè)量范圍廣、測(cè)量精度高、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)備受化工生產(chǎn)的青睞。雙法蘭差壓液位計(jì)能對(duì)變送器的參數(shù)進(jìn)行修改,可以與具有相同通訊協(xié)議的DCS系統(tǒng)或現(xiàn)場(chǎng)通訊控制、設(shè)定器進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊交換。在我廠合成氨生產(chǎn)裝置的各個(gè)環(huán)節(jié)中,我們多處利用雙法蘭差壓變送器測(cè)量鍋爐汽包、表面冷凝器、壓縮機(jī)段間分離器、氨冷器以及噴射蒸汽發(fā)生器(111~C)的液位。

 

       1差壓變送器原理簡(jiǎn)介雙法蘭液位變送器由差壓變送器、毛細(xì)管和帶密封隔膜的雙法蘭組成。密封隔膜的作用是防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入差壓變送器,它與變送器之間是靠注滿液體的毛細(xì)管連接起來,當(dāng)膜片受壓后產(chǎn)生微小變形,變形位移通過毛細(xì)管的液體傳遞給變送器,由變送器處理后轉(zhuǎn)換輸出4—20mADC 電流信號(hào)。在對(duì)雙法蘭液位變送器的量程和遷移量的匯總核實(shí)時(shí),發(fā)=現(xiàn)變送器量程存在選擇不當(dāng),遷移量設(shè)置錯(cuò)誤的情況,這是造成儀表測(cè)量不準(zhǔn)的重要原因。

       雙法蘭差壓變送器量程的計(jì)算公式為: △P=ρ1Hg(1) 低點(diǎn)遷移量計(jì)算公式為: S=~ρ2gh(2)其中△P為雙法蘭液位變送器的量程(單位:KPa);H為被測(cè)容器內(nèi)的液位高度(單位:m);g為重力加速度(單位:9.8m/s2);ρ1為被測(cè)介質(zhì)密度(單位:kg/m3);ρ2為毛細(xì)管內(nèi)填充甲基硅油的密度(單位:kg/m3);S 為低點(diǎn)遷移量(單位:KPa);h 為雙法蘭間距;由公式(1)、(2)可得,通過雙法蘭差壓變送器測(cè)量液位得到的結(jié)果,其準(zhǔn)確程度與變送器的安裝位置無關(guān),與被測(cè)容器內(nèi)也為高度H、被測(cè)介質(zhì)的密度ρ1以及毛線管內(nèi)填充液體密度 ρ2有關(guān),變送器低點(diǎn)必須進(jìn)行負(fù)遷移。

       (1)事件過程 2015 年9 月22 化肥廠合成氨裝置103~J/JT 跳車。檢查發(fā)現(xiàn)段間分離器105~F液位高開關(guān)聯(lián)鎖動(dòng)作,雙法蘭液位變送器LT~11指示為低,將機(jī)組段間分離器底部導(dǎo)淋打開排出大量的水,經(jīng)檢查該雙法蘭液位計(jì)的遷移量偏差嚴(yán)重;量程也和設(shè)計(jì)嚴(yán)重不符,現(xiàn)場(chǎng)安裝使用的變送器量程為62.3Kpa,而設(shè)計(jì)量程僅為3Kpa。 

       (2)原因分析 差壓變送器未按設(shè)計(jì)選型訂購(gòu);以及儀表人員對(duì)雙法蘭液位計(jì)的遷移量計(jì)算存在認(rèn)識(shí)上誤區(qū),一般只注重灌水的調(diào)試,并未查看設(shè)計(jì)資料根據(jù)原始數(shù)據(jù)以及生產(chǎn)需要進(jìn)行準(zhǔn)確遷移。由上表c知; 非常大測(cè)量范圍(量程) △Pmax=ρ1Hg=9.81×300=2.94KPa 遷移量△P1=P+~P~=~ρ2gh 95×9.81×990 =9.226KPa 即當(dāng)H0→0時(shí),差壓變送器遷移量為△P1=~9.226KPa,這種遷移為“全遷移”。如表c設(shè)計(jì)液位H0=325mm以上顯示液位,因此差壓變送器需要“回遷” 所以非常終遷移量△P1=~9.226+ρ1gH0=~9.226+9.81×0.325=~6.03KPa綜上可知變送器的安裝位置的高低對(duì)遷移量以及測(cè)量結(jié)果沒有任何影響,當(dāng)被測(cè)液位為0時(shí),變送器正負(fù)壓室的壓差非常大(這里的壓差為正負(fù)室壓差的絕對(duì)值),變送器的輸出電流為4mA,隨著液位的上升,變送器正負(fù)測(cè)量室的壓差逐漸減小,變送器的輸出電流為20mA。由于變送器毛細(xì)管內(nèi)工作介質(zhì)和被測(cè)液體的密度是已知的,變送器的安裝位置和測(cè)量范圍就是確定的,因此只要知道液位測(cè)量的數(shù)據(jù)H、h、ρ2以及H0,就可以計(jì)算出變送器的量程和遷移量,可以準(zhǔn)確對(duì)變送器進(jìn)行調(diào)校了。 

       (3)事件過程2010年11月,合成氨裝置111~C蒸汽帶水,由于當(dāng)時(shí)處于開工階段,噴射蒸汽放空,導(dǎo)致脫碳溶液隨蒸汽帶出,132~F頂部放空帶出大量堿液。當(dāng)時(shí)LT~20顯示液位偏低為50%,而實(shí)際液位接近80%,為了配合工藝調(diào)整,儀表運(yùn)行人員進(jìn)行了量程的遷移,但待工況穩(wěn)定后又重新回遷

       (4)原因分析事后分析差壓變送器并未故障,由遷移量公式可知,遷移量△P=P+~P~=~ρ2gh+ρ1gH0;對(duì)111~C而言ρ1為被測(cè)苯菲爾溶液,而雙法蘭間距一定,硅油密度也已知??梢娺w移量與111~C內(nèi)部溶液的密度ρ1息息相關(guān)。處于開工階段如果兩塔液泛,就會(huì)導(dǎo)致再生氣二氧化碳攜帶大量堿液,從而使111~C溶液的濃度增大,同時(shí)溶液的密度也隨之增大,非常終結(jié)果就是遷移量△P改變,出現(xiàn)差壓變送器指示小于磁翻板液位計(jì)指示值狀況,這種情形在日常生產(chǎn)也時(shí)有發(fā)生,儀表運(yùn)行人員反復(fù)對(duì)LT~20進(jìn)行“正遷”和“負(fù)遷”。其實(shí)就是溶液密度的變化引起的偏差。 

 

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